算了还是公布吧..LF-1火箭发射试验
kangyuhelf22009/02/07喷气推进 IP:广东
可以算是我第1支认真做的火箭了...
发动机是光杯喷口的KNDX发动机..
7mm喷口直径..
20mm发动机直径.
50mm药柱长度.
6mm中空.(药柱全中空)

火箭包含发动机总重130g.
KNDX是放了一天的..不知道有没有受潮了...

结果:发射失败..
总结:可能是因为喷口太大导致推力不足导致的..
DSC06694.jpg
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3.jpg
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视频:
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来自:航空航天 / 喷气推进
35
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~~空空如也
消失
15年4个月前 IP:未同步
72194
在我印象中你算是高手了,也会出现这种情况,
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jrcsh
15年4个月前 IP:未同步
72195
~~~ 哈哈   这个配方不错~~  拿来作烟雾弹
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消失
15年4个月前 IP:未同步
72197
可惜的KNDX了用来做烟幕弹,可惜真是可惜啊
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warmonkey
15年4个月前 IP:未同步
72199
要计算喷燃比的……
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kangyuhelf2作者
15年4个月前 IP:未同步
72202
其实有很多时候我只停留在理论阶段..
因为懒.所以实践很少
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kangyuhelf2作者
15年4个月前 IP:未同步
72203
喷燃比计算过.最大69
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消失
15年4个月前 IP:未同步
72210
什么是喷燃比
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shuimi126
15年4个月前 IP:未同步
72217
搂猪啊,佩服!无比威猛劲爆牛C上天的S系列发动机喷口才5MM,你这就7MM,就一发烟筒啊
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kangyuhelf2作者
15年4个月前 IP:未同步
72235
我倒..看来还是不公布好啊..
看到了固体产物么...  看来是受潮了
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神箭凌霄
15年4个月前 IP:未同步
72248
强烈建议不使用光杯喷口
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大蒜
15年4个月前 IP:未同步
72250
有两点是值得肯定滴
首先,重心应该还可以,不然早倒了嘿嘿
其次,下面两块砖头中间的那缝儿,效果很像长征火箭发射的时候发射架底部的两个尾焰导流渠嘿嘿
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消失
15年4个月前 IP:未同步
72252
LZ 你干嘛放那么长的引线 ,浪费是极大的犯罪
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kangyuhelf2作者
15年4个月前 IP:未同步
72266
引用第12楼xulin5291于2009-02-08 00:18发表的  :
LZ 你干嘛放那么长的引线 ,浪费是极大的犯罪

1毛一根.一下买了100根  懒得剪了..
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kangyuhelf2作者
15年4个月前 IP:未同步
72267
引用第11楼大蒜于2009-02-08 00:15发表的  :
有两点是值得肯定滴
首先,重心应该还可以,不然早倒了嘿嘿
其次,下面两块砖头中间的那缝儿,效果很像长征火箭发射的时候发射架底部的两个尾焰导流渠嘿嘿

本来有发射台的.但忘记带了.....
所以就地取材...
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kangyuhelf2作者
15年4个月前 IP:未同步
72268
引用第7楼xulin5291于2009-02-07 23:41发表的  :
什么是喷燃比

您真囧..
理论上..喷燃比越大.产生的推力越大
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mlpppppp
15年4个月前 IP:未同步
72295
我的也有过类似的情况,哈哈哈
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warmonkey
15年4个月前 IP:未同步
72299
喷燃比最大150还差不多.
这么小的火箭用圆管型喷口就行了,拉瓦尔喷管作用不大
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93°
15年4个月前 IP:未同步
73104
呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵

我说得没错吧

好好体验下什么才是发动机『工作』吧
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zooulo
15年4个月前 IP:未同步
73129
最好使用电点火而不是导火索

最好在发动机的最里端将火点着,这样能使燃料柱的中空内壁在短时间内烧起来
而导火索,尤其是燃速比较慢的,发动机燃烧时会像断面燃烧一样,从外烧到内
多次实验的出的结论
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usercim
15年4个月前 IP:未同步
73155
LS理论正确,实际上没必要.这是93和我的一致看法.在发动机中,从点燃药柱末端到完全燃烧仅仅用了0.5s.因此除了高要求的实验,其余没必要用电点火.

LZ不听我和93劝告.这下体验到低压工作的"快乐"了吧.
压力是发动机工作的根本.没有压力就什么都别说了.再次说一遍,你那个规格的发动机喷口最大4mm.
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usercim
15年4个月前 IP:未同步
73171
这次多送您一个公式研究研究去.我就研究这公式研究出了3篇文章了.

T=mVe+At(Pe-Pa)

T 推力
m 推进剂流量
Ve 喷气速度
At 喷口面积
Pe 喷管出口压力
Pa 外界压力

喷气速度取决于燃速和压力.
推进剂流量取决于燃速.
燃速取决于压力.
在回去看看那个公式吧.如果没有压力?结果近乎于0.

不知道您现在明白了吗?没有压力,上边的公式结果就不会大.
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kangyuhelf2作者
15年4个月前 IP:未同步
73193
我知道。。
但光杯的喷口直径是一定的。
所以我只能尝试利用增加燃烧面积来提高燃速度来增加压力
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usercim
15年4个月前 IP:未同步
73217
您为什么篇要用那喷口呢?
举个例子:使用圆柱中空喷口比拉瓦尔推力要损失20%,使用大直径不符合规格的喷管推力损失80%.怎么就怎不明白这个呢?
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novakon
15年4个月前 IP:未同步
73240
都说您光杯中毒了……您不听……
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novakon
15年4个月前 IP:未同步
73242
用加热混合或者热熔法不是很防潮的么
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usercim
15年4个月前 IP:未同步
73277
早说过这个问题,刚做完的时候点燃没有问题,过1天,水变成水结晶后.泡泡龙............
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kangyuhelf2作者
15年4个月前 IP:未同步
73705
囧...貌似喷口对推力的增加最多只有75%吧??   我是从某资料上看到的...
我不是不明白.我也知道喷口小推力更大.    只不过之前懒做喷口....
我把光杯套进PVC管是1分钟的事.....
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kangyuhelf2作者
15年4个月前 IP:未同步
73707
破chia...貌似热熔法把DX加热到开始碳化后再加KN的话..防潮效果要好一点.因为一水DX都成无水了..
但缺点是流动性变差了..  上次我把DX加热到竭色....做出来的KNDX是没有流动性的....只能抠出来用手造型.然后再压入模具....
但的确是非常容易点燃....    我用拜神的香一靠过去立即就点燃了

以前做的一个过火KNDX
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zooulo
15年4个月前 IP:未同步
73797
引用第20楼usercim于2009-02-09 13:45发表的  :
LS理论正确,实际上没必要.这是93和我的一致看法.在发动机中,从点燃药柱末端到完全燃烧仅仅用了0.5s.因此除了高要求的实验,其余没必要用电点火.

如果从外烧到内,导火索刚将燃料柱点燃的时候,燃喷比较小,发动机内气压上不去,燃速受到限制,如何能在那么短时间内让发动机正常工作?
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kangyuhelf2作者
15年4个月前 IP:未同步
73801
难道要用长电桥丝同时点燃所以KNDX??
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93°
15年4个月前 IP:未同步
73802
火焰在燃料的孔里冒,很短的时间就会使燃料整个燃烧起来
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usercim
15年4个月前 IP:未同步
73837
正如93所说的.29L的顾虑是没必要的,的确从点燃到完全燃烧浪费了一部分燃料,但是实际上不用要求那么严格.发动机内部压力上升很快的.一般都是0.5s后达到平衡
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kangyuhelf2作者
15年4个月前 IP:未同步
74102
按LS这么说的话.
长度大的KNDX发动机不需要考虑点火问题??
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usercim
15年4个月前 IP:未同步
74135
没有严格要求的话不必这么麻烦.1g燃料燃烧产生的气体就可以填满一般火箭发动机10个燃烧室.因此升压很快,然后因为表面裸露,一下就会被火焰点燃,从经验上来看,从点燃药柱末端到药柱完全燃烧,达到工作压力仅仅需要0.5s.用点火药就是节约这0.5s,但是对于咱们这样的业余者,没必要.我尊崇的是C原则.简单,性价比高
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