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飞控开发
飞控开发1
8天21时前
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好的,这下飞控的硬件是真的开发完毕了……
总之,进行了大量改动。删去惯性模块本质上是MPU6500的JY901b,改用更精确的BMI088传感器,ICM42688P作为备份,计划后期kalman滤波自己写,避开黑箱机制。GNSS改为可输出三轴位置和加速度的UBX协议的m8n。磁力计外置,之前SS0观察到可能的磁力计受影响的效果,而且计划只负责初对准。把LDO改为DCDC开关电源,使得电压更稳定。加了之前忘记的去耦电容、串联电阻、硬件上拉电
研究了个寂寞
短文
17天21时前
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半导体制冷片的制冷效率能达到3000%(在零温差下)
一般印象里,半导体制冷片的效率很低,制冷效率只有比如60%。但是刚刷到个视频,作者实测到了30,或者说3000%的制冷效率。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
16天20时前
原理上这样的制冷效率并无问题。查到以下资料,可能部分解释了“半导体制冷片的效率较低”的原因:现有半导体冰箱的制冷效率较低,主要是由以下几个方面的原因造成的:1、半导体冰箱要求的目标温度较低,导致半导体制冷片工作时冷热端的温差较大,一般高于30℃,冷热端的温差过大降低了半导体制冷片的制冷下效率。2、半导体制冷片热端的散热不好,无法将半导体制冷片产生的制冷量及时散发到周围空气中,时间久了之后,半导体制
秋名山最速传说
搞个创作
25天7时前
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数据分析艺术——以BOSS直聘为例
前言: 前段时间抓取了BOSS直聘的数据(见数据抓取艺术——以BOSS直聘为例),光有数据不进行分析那数据就躺在硬盘里吃灰了。传统的分词+聚类或者语义情感分析经尝试发现调参难度大,分析效果差,推理时间长,不适合快速迭代快速分析。以GPT为首的大语言模型常看到公众号文章及评分榜盛赞其性能优异,工具调用娴熟,因此使用GPT5对爬下来的数据进行分析。 当然,实际上没有这么顺利
飞控开发
飞控开发1
27天7时前
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飞控SS1硬件开发完毕
(后期编辑提示:因为一些非常智熄的操作,PCB打样出错了,所以我打算干脆重画一个,大改这个板子还有的问题。后续画好了再发新文章放出来。但是地面站的板子能用,所以我就焊好了。)虽然软件还没有开始写,甚至组合导航还没有啃完,但是PCB画好了,所以水一水先发出来。这次的飞控使用了四层板,尽量使用贴片元器件,双面布设元器件,使得PCB的体积控制在了42mm*88mm,即便算上外壳,也能轻易在50mm级及更
12天0时前
飞控地面站,焊好了,反正算力要求外设要求和体积要求都不大,我直接整个stm32f103c8t6核心板放上去了。还没测试。后面测试好了会和飞控一起发一篇新的文。
小猫的火箭专栏
试车
1个月4天前
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339
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终于成功的Ap全金属发动机试车
在我一个学期的不断试车中,从刚开学的什么都不懂,终于到学期末现在的成功。所以我觉得我还是有必要新开一篇文章,来说一下这次试车。(就随便写点吧,没有数据什么的。因为下次才弄试车台。) 1.喷嘴的除锈 因为不是第一次全金属试车上一次试车。上一次试车是表面点火,燃烧了好长时间。然后我那个不争气的队友直接往上面浇了一瓶水。所以那个喷嘴一直是有点锈蚀的状
22天22时前
恭喜恭喜呀。
小猫的火箭专栏
试车
5个月9天前
2
2840
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关于我这3个月的669火箭发动机。。。
第一次:2025.8 小区 开放试燃也算成功吧。就是看一下燃料合不合格。第二次:2025.8.20 安宁 第一次试车。塑料喷口改进:没有把发动机放在正确位置。是端口点燃 所以直接给我喷了30多秒。。。第三次:2025.9 第二次试车。塑料喷口改进:卡簧没卡号直接给我炸了。。。😭不过好像也出环了第四次:2025.9 第三次试车。塑料喷口改进:人站的太近了。出现了很严重的喘焰,是塑料喷嘴,发动
2个月9天前
真空箱太贵,买不起呀。
飞控开发
飞控开发0
1个月18天前
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1093
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开源一块飞控SS0
这块飞控是辰星引力的第一块飞控,也是我开发过的第一块飞控,由于两天前的发射出现了意外(具体报告见辰星梦人随后发的文),未收集到数据,再加上现在看它也有相当大的局限性(后续会讲明),所以我认为没有写成教程的必要(正在开发第二代飞控,如果顺利以后会做成教程)。但是我看了开源在论坛的飞控,我觉得本飞控在导航算法、开伞判断、和整体的工作流程上还是有一些优势的,所以我把它开源了,并讲解我认为有意义的部分。这
1个月15天前
我使用的vscode加EIDE插件,主要是配置相比keil有点复杂(这个确实三言两语说不清楚,如果真想用的话建议去找教程)。开发方式几乎和keil5+cubesmx一样,只是cubemx里生成代码的地方要改一个配置,实验体验上区别主要是方便用git,还有那个代码颜色和标注更好些,但是整体感觉更复杂。
飞控开发
飞控开发0
1个月18天前
6
1093
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开源一块飞控SS0
这块飞控是辰星引力的第一块飞控,也是我开发过的第一块飞控,由于两天前的发射出现了意外(具体报告见辰星梦人随后发的文),未收集到数据,再加上现在看它也有相当大的局限性(后续会讲明),所以我认为没有写成教程的必要(正在开发第二代飞控,如果顺利以后会做成教程)。但是我看了开源在论坛的飞控,我觉得本飞控在导航算法、开伞判断、和整体的工作流程上还是有一些优势的,所以我把它开源了,并讲解我认为有意义的部分。这
1个月15天前
我使用的vscode加EIDE插件,主要是配置相比keil有点复杂(这个确实三言两语说不清楚,如果真想用的话建议去找教程)。开发方式几乎和keil5+cubesmx一样,只是cubemx里生成代码的地方要改一个配置,实验体验上区别主要是方便用git,还有那个代码颜色和标注更好些,但是整体感觉更复杂。
飞控开发
飞控开发0
2个月6天前
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飞控SS0开源预告!
大家好!我改了专栏名字,本专栏将不止专注于惯性导航,而是飞控的各个方面。最近才决定把这个专栏改了,所以SS0飞控的开发记录没有写(懒)先说下SS0飞控,集成惯性导航,卫星导航和气压定高的组合导航,可以无线传回欧拉角,加速度,角速度,速度,位置。小规模实验及估算,对于平流层下的小型探空火箭,其定位精度可以达到米级。同时可以用tf卡记录纯卫星导航,纯惯性导航,纯气压定高的数据,与温度,气压,磁场这三组
1个月21天前
应为一些抽象的原因,火箭点火失败(BYD电池没电了,没带电池,而且我明天就有回家的高铁),总之没有测试好飞控。这个飞控地面测试是大体没问题的,功能都可用,但是还是有体积过大,传输距离不足(标称1100m,实测50m……)等问题,我还有几个焊点虚焊了,导致数据存不了。总之,因为一点实验数据都没收集到,实在没办法对这个飞控的可行性进行估测,再加上它本身的局限性,我做相关的教程实在是没有意义。不过我会把
飞控开发
惯性导航开发1
2个月23天前
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算法、代码与测试(完)
OK,经过一系列的改代码与测试,这一代的惯性导航系统最终完成了。在继续前,先说几件事。首先jy901b的性能即便榨干了,但是作为低成本MEMS,它的误差还是很大的,但是我和辰星梦人讨论的结果是这一代先用着,对于千米以下的探空火箭是完全可以用的,以后再升级。它的误差很难标定,我只能给几个实验的结果,具体原因后面会说,现在预估在500m级探空火箭上定位会在最高点产生10m左右的位置误差和1m/s左右的
2个月21天前
修改了位置积分算法,增加了通过加速度判断发射才开始速度和位置计算的部分。我想办法继续减小误差,把代码喂给豆包啊、GPT啊啥的ai帮我检查错误,但是GPT判断这似乎这已经是这个传感器的极限了,我也检查了好多次,没什么可以提高精度的办法了。以后应该要使用新的传感器了。工程已同步到gitee,这应该是最终版本了,压缩文件在这里,昨天上传等了半分钟都是0%以为上传不了,但是刚刚虎哥告诉我2GB以内都可以,
飞控开发
惯性导航开发1
3个月2天前
81
1
数据校准
嗯,前些时间考试一大堆,终于有时间更新了。大致说下校准。角速度不用校准,实测出厂校准够了。磁场校准用提供的上位机,我用的是维特智能的,这个问客服要就行,不同厂家应该一样,有校准程序,校准方法也很简单。基本就是在上位机里点进去,然后转动传感器,获取数据后停止校准并写入。当然,重点是不能在室内校准,因为室内的金属和电器会显著影响磁场的分布,可以在室外找个没人的地方,比如天台,这样防止校准失败,也能防止
3个月0天前
我在新的程序中加了直接输出c语言数组的功能,可以直接复制。我的校准矩阵:float CK[3][3] = {{1.00415431, -0.00401098, -0.00994186},\ {0.00360330, 1.00102240, 0.01289015},\ {0.00849702, -0.01092791, 1.0002
研究了个寂寞
短文
3个月15天前
6
559
1
“带磁场方向反转的同步感应炮”是一种特殊的“局部激励异步感应炮”
这大概是我写过的最针对具体细节的东西 异步感应炮,在一般语境里,是全局激励的电磁炮。它在整个加速段都建立磁场,发射的时候所有线圈都通电,以此建立一个行波磁场。磁场的移动速度比弹丸更快,所以叫异步。同步感应炮则相反,在一般语境里,只给电枢后面附近的线圈通电。加速段通电的部分的移动速度和弹丸速度一样,所以叫同步。全局激励的异步感应炮最大的问题是电阻损耗大。因为所有的线圈都通电,所以它们全都在产生电阻
3个月14天前
感谢讲解!明白三水的意思了,这个模拟器挺准,把局部激励准确画出来了
雷电法喵的轨道炮爆炸啦
与轨道炮相关
3个月25天前
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887
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请问这个轨道炮可以吗(未接线)
话不多说,先上图片:图中可以看到:一个轨道(电容上方),电容组,DC-DC升压模块与风扇连接起来,4节串联18650,电阻(发现串联电流竟然升高,升压模块遭不住才加的),还有轨道上方准备连太阳能板的门上面的“关节”。全部均未组装,电源:4串18650➕电阻限流,充电:太阳能板(还没购买),散热:硬生生5W被带成50W的小风扇,轨道:钢架支撑黄铜外轨紫铜内轨➕铝散热片,升压:拼多多买的DC-DC39
2个月22天前
600V时3.9KJ。
火箭飞控与部件系统研究所
CAD,3D建模软件
3个月27天前
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【重磅发布】汉化版open Motor
昨天心血来潮,想汉化一下open Motor。花了一天半,今天终于搞定了。汉化过程中最大的难题就是配置环境,昨天光配置运行环境花了5个小时。经过不懈的努力,总算是配置好了,十几个库同时运行,竟然不报错,不冲突,太神奇了。有可能汉化的部分有误,大家可以检查一下
3个月24天前
噫!好耶!再也不用坐着电脑前拍照翻译了
雷电法喵的轨道炮爆炸啦
生活中有趣的事情
4个月2天前
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关于自己的轨道炮的一些难处提问
最近看到一篇文章这是TA的设计图,虚心请教一下,请问这位的设计图(图1)中轨道之间为什么要加二极管啊?我在B站看见一个做线圈炮实验的人,他说在线圈之间加二极管可以减小对电磁炮系统的不良影响,这是为什么?我非常疑惑。 有一些轨道炮是采用“内外轨”的设计,内轨较薄,外轨较厚,内轨打废了只需要换内轨,外轨不管。如图(图2,3)怎么固定才稳固?胶粘肯定不现实,会导
4个月1天前
画地有点乱,请不要嫌弃。
火箭飞控与部件系统研究所
火箭飞控
8个月23天前
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7363
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开源RP2040飞控主板
概述,飞控传感器包括陀螺仪、GPS、气压高度计等,主要使用串口或I2C传输测量的飞行器姿态、位置数据。输出则主要采用PWM控制舵机或电机电调,也会使用数字接口做简单的通断控制。RP2040的接口可灵活设置为硬串口、软串口或I2C接口,也可以设置为PWM输出口,用作飞控主板是很适合的。本实例中,占用2个硬串口、1个软串口、1个I2C口,接人GPS、LoRa、陀螺仪、气压高度计,以50或100Hz的频
2个月19天前
精选是因为该方案能解决实际问题,有较为彻底的开源,并且文章写得足够细,有可操作性。这并不是一个探讨嵌入式开发的文章,因此不适用于从嵌入式开发技术方面去评判。同时,作者选取专业分类时是有错误的,将电子学专业作为主分类,被鄙视也十分正常,现已调整到火箭相关专业。arduino长期以来总是被“正统的”嵌入式群体所鄙视,但不妨碍它在商业和普及上的成功。实际上高通的收购即便在arduino圈子内部也引起了不
中小型液体火箭发动机
主要项目
6个月9天前
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1300N级液氧/甲烷试验性火箭发动机推力室试研
1.项目概述 本项目旨在对燃烧室使用增材制造工艺,以再生冷却为冷却方式的发动机进行技术验证,并积累液氧甲烷火箭发动机的相关经验,为下一次迭代作准备。2.推力室设计 2.1.总体设计 设计使用RPA软件完成,设计较为保守。总体技术指标如表1所示表1:发动机及测试总体技术指标热力学计算结果及传热计算结果 2.2.喷注器设计 甲烷喷前压:3.8MPa 单元个数:19中
27天14时前
试验报告1.概述本文对牡丹峰一号液氧/甲烷液体火箭发动机(以下简称发动机)的各项试验结果综合评估。2.试验流程本次试验的计划流程如下表1所示:表1 发动机计划测试流程序号试验名称试验计划要求达成情况计划完成日期1. 保压测试打压至5MPa,氧入口入,燃入口出。未满足计划2025/12/122. 冷流测试氧入口0.4MPa,校验流量流量应满足入口条件未满足计划202
中小型液体火箭发动机
设计辅助
4个月19天前
793
简单的直流喷嘴设计计算软件
现代计算机程序极大地帮助了液体火箭发动机的设计,尤其是在需要迭代求解的情况下。液体直流喷嘴孔径的计算涉及到流量,密度,压降,流量系数。通常来讲流量系数需要通过迭代求解,手算十分麻烦费时间,于是我和班上一位会写代码的同学联合写了一份python计算程序,并使用Ai转换成带有图形化界面的html程序。 该程序的计算过程详见杨立军,富庆飞编著的液体火箭发动机推力室设计第141页
Ansys赤石笔记
Maxwell
5个月8天前
20
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【教程】如何用Maxwell仿真和自动优化电磁炮(下)
“你已经是一台成熟的电磁炮了,该学会自己调参提高出速了。”上篇链接:https://www.kechuang.org/t/915044.优化4.1 扫参(Parametrics)如果希望得知某个自变量对目标变量的影响(例如,某一级匝数对出速的影响),则可以用扫参进行。它本质上是将自变量取一组值,并挨个计算这些取值下的目标变量。右击Optimetrics,选择Parametric: 在对话框里点击A
5个月6天前
关于学习难度。楼主自己没说,我补充一下:楼主从这辈子第一次下载ANSYS edt 到现在,是不到三个月。他之前在使用类似软件方面基本没有基础(第一次用3d建模软件大概也是三个月前)。三个月间是用业余爱好的风格断断续续地搞。而且其实更多的是在用HFSS,用Maxwell的时间相对更少。我提供了一些指导,基本是在HFSS方面的。面对面的指导我记得总共有两个下午,其他指导就是以QQ聊天的形式进行了。Ma
Ansys赤石笔记
Maxwell
5个月8天前
30
4925
6
【教程】如何用Maxwell仿真和自动优化电磁炮(上)
你想用这样酷炫的动画来向别人介绍你的磁阻炮吗?你还不知道“饱和磁导率”怎么填?你还在痛苦地一个个手动调整参数、“挤牙膏”式地提高出速吗?什么,你居然还在用这个老掉牙的模拟器?这个99.9%的电磁炮爱好者都用过的“古代模拟器”大约诞生于15年前,其作者留下的个人网站已无法访问,汉化者也已不可考。不可否认,它对于电磁炮的发展做出了不可磨灭的贡献,但它也有许多缺陷,比如:饱和磁导率怎么填?弹丸形状不是圆
3个月22天前
你好,我想问一下再多目标优化里的integer,是需要特殊设置才能调用出来的嘛,我更新到2024R2了,还是没有这个选项。
飞控开发
惯性导航开发1
4个月19天前
618
2
硬件准备完成
这是制作出的pcb的工程,不知道为啥,下载不了,过几天再发吧。代码还没写好,最近期中考试,要慢一点……这个传感器效果非常好,价格也不会太贵,相当于金钱成本换时间成本了。以下是测试视频。
3个月5天前
效果如图,辰星梦人帮助我打印了这个盒子,用于校准。校准的话简单多了,角速度出场校准足够准不用校准了,磁场在维特智能的上位机上按照步骤校准即可,但是加速度需要六面校准法校准,我改下之前的计算器,下个文章更。
飞控开发
惯性导航开发0
5个月9天前
1048
3
关于BNO055传感器
最近发现了BNO055传感器,价格20-40不等,我19.8入手了一块。似乎它内置的解算融合硬件比DMP优秀,而且库也写得很好,移植非常方便。可以省去大量的校准步骤。现在正在尝试。
4个月26天前
发现更好的jy901,感觉之前搞半天都没有这个好……时间成本也是成本,我觉得以后直接从这个传感器开始做二次开发吧……
拆机大全
低价物联网关方案
5个月9天前
942
1
672路串口测试软件
8路wch串口服务器板 6*16=96块 26*96=249648交换机3个 6005v4a开关电源 16个 7*16=1125v1a线性电源1个12v1a线性电源1个惠普电脑小米显示器
5个月9天前
48路串口板结构图
蒟蒻妙妙屋
物化生相关
5个月24天前
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光学显微镜成像、图像处理技术杂谈
一、引子光学显微是一门古老的技术,也导致对微观结构样貌的观察研究是不可或缺的,微生物学正是在此基础上发展起来。我们平常能用到的是普通复式光学显微镜,它的光学系统在1872年就几乎达到了现代水平(由德国E. K. Abbe等研制)。这里对光学显微镜作基本介绍:光学显微镜最重要的性能参数是分辨率而不是放大倍数。分辨率指能区分开两个质点间的最小距离(Distance,此处记为D)。D的高低取决于光源波长
电子制作的点点
研究和指南
5个月27天前
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4602
5
在LTSpice中仿真MOS管
我一直认为 Spice中的非线性元件 BJT/MOS/IGBT等的设计思路并不合理如果仔细看LTSpice中MOS的模型 Level 1-3已经有不少一般工程师都不可能获取 甚至理解困难 但是又比较重要的工艺参数 至于其他更复杂的模型 LTSpice甚至连参数列表都不提供了 一副"反正你们不会用"的态度 如果去参考HSpice的手册("Chapter 16, Star-Hspice Manual,
3个月21天前
据传有些国产PMIC厂家流片前做仿真验证就是用LTspice忘了在哪里看到的了,很好奇他们是怎么解决这类问题的(或者根本没去解决)
飞控开发
惯性导航开发0
5个月27天前
1671
4
1.5 磁力计校准
这一篇我们开始校准磁力计。误差模型和校准思路和加速度传感器基本相同:(8)然后误差函数同理,就不再详细叙述了。思路还是,先校准向量使其对应的点落在球心为原点的球面上,然后再校准姿态。然后椭球校准调用的库还是1.4里的那个程序,这次直接调用了,但是姿态校准有变化。这里只需要说四点。一是字母,可能有点混乱。我们规定在这里,以及在python程序里,用代表磁感应强度的字母b代表磁场(小写是为了区分矩阵与
5个月23天前
输出绘图可以看出,没有椭球校准的那个姿态不定的数学原因,它拟合参数得很准。这里有一千个点,看起来比较麻烦,不过实际最多十几个,看上去还是非常清楚的。
电子制作的点点
电子维修
5个月28天前
1664
3
小维修
家里给光猫供电多年的小12V电源坏了 拆开来自己修理 开始以为是功率管烧了 但是却不是 反而是电源管理芯片R7731A烧了(原处于图中蓝圈处) 其他管脚还好 电源脚对地量才3欧大多数故障都是有原因的 热损坏和老化损坏是常见的原因 其他的都应该找到真正的故障点 于是再检查 发现输出滤波电容 2个 都略微鼓起 拆开一看 容值为0 应该就是真正的故障点 属于老化损坏 不必再追究下去显然 这是因为输出滤波
22时38分前
这是一个去年买的灭蚊灯 冲洗清灰 拆开发现 本来应该设计为4倍倍压整流的电路 但其PCB设计错误吗(品牌为金谷鹊 浙江龙剑生产)切掉错误连接 重新连线 并增加2倍倍压整流 实测放电间隙和效果都比原来强了不少
飞控开发
惯性导航开发0
6个月7天前
2776
19
1.4 加速度传感器的校准
OK,接下来是重头戏。我们按照文章2中说的方法对加速度进行校准。先通过最小二乘法校准使得测得向量模长与真实向量模长相等,再通过姿态矩阵把它和真实向量对齐。也就是(2)这个校准方法比那个论文里的,稍微复杂点,加了个校准后加速度数据校准前加速度数据、校准矩阵,前者3×3,后者3×1,共12个待定量,自由度12这里我们使用椭球校准。显然,如果没有误差,那么数据点会分布在一个球上,我们这样构造的误差函数:
5个月23天前
再补充一下,这个程序毕竟是适用于不同传感器的,如果分辨率不同,或者量程设置不同,最后acc_calibration.py的这里(图中光标处)要改。再补充一下,那个椭球校准的库的3d绘图绘制球面的地方,那个注释写的透明度错了,因为我后面改过。我不想重新上传了,这只是个注释,就将就看吧
飞控开发
惯性导航开发0
6个月10天前
1694
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1.3 均值滤波数的选择和温漂补偿
由于原始数据有噪声,所以我们需要均值滤波。然而,对过多数据均值会让传感器输出延迟大,进而增大误差,对过少数据均值又会无法有效抑制噪声,所以我们要选择一个合适的值。当然,如果要使得效果最好,应该分段。发动机工作阶段各物理量变化较为剧烈,应该略减小参与均值滤波的数据个数,发动机停止工作后,再增加。这个可以靠对加速度大小来判断发动机是否停止工作。比如,加速度大小小于某个值(停止工作后若无空气,传感器传回
5个月28天前
接下来开始更温漂补偿。实测温漂影响相对不大,我们打算先用着mpl库的补偿,把这个问题留到第二代。还有到第二代应该是吧温漂补偿放到标定之后。嗯,更完了。(敷衍)不过的确搞他太麻烦了,用mpl自带的补偿就行了……
飞控开发
惯性导航开发0
6个月13天前
1798
5
1.2 mpu9250的标定思路
mpu的标定,简单来说就是校准,是个非常大的坑,所以要分五期,这一期先说总体思路,下一期分析均值滤波的最优值,接下来三期实现加速度传感器,磁力计和角速度传感器的校准。(用这个顺序大概是由易到难的,后面细说。)这里的标定,不止第一代可以使用,以后也都可以使用,只需要减去均值滤波的部分,然后加上卡尔曼滤波即可。mpl库的自带校准只有减去零偏,显然是不够的,而且实测他根本没有减。可能这个要哪里配置吧……
6个月10天前
角速度的校准要复杂很多,首先用阿兰方差或者直接暴力求均值的方法搞出零偏,减去零偏后,需要多次从一个姿态转为另一个姿态,获取角速度数据,两个姿态下静止时的加速度数据。通过角速度乘一个待定矩阵,积分,解算姿态,求出末状态下的加速度向量,它肯定和实测的重力加速度向量不重合,然后就时通过最小二乘法求解待定矩阵的参数,使得误差最小。由于太复杂了,我现在正在考虑可不可以忍受一些误差来取消后一步。
科创仪表
KC761能谱仪
6个月14天前
1721
使用InterSpec分析KC761x谱数据并实施用户能量刻度
InterSpec下载链接:https://www.kechuang.org/m/100005/a/557一、打开文件 在KC761x上,使用SAVE按钮保存谱图数据。用读卡器模式,或拆下TF卡读卡,将保存的文件夹拷贝到电脑上的适当位置。 在软件上,File -> Open File -> Foreground 找到保存有谱图数据的文件夹,选中多道文件(.MC),点击打开。对于KC761x系
飞控开发
惯性导航开发0
6个月15天前
1
2634
12
1.1 mpl库的移植
mpl库是Invensense公司针对mpu6050/9250系列MEMS传感器开发的,基于DMP硬件解算的商业闭源库。可以大大简化惯性导航姿态解算部分和传感器融合的运算。姿态解算是很复杂的,有多种算法需要利用四元数等等,不过因为有了mpl库,我们可以暂时免去这方面的学习。传感器融合也很复杂。因为陀螺仪有漂移,短时精确,长时不精确,加速度计和磁力计有数据抖动,静止情况下短时不精确,长时精确。为了互
6个月6天前
对了,这里有个重点要说下!我修改了一部分mpl库内部的代码!我不知道为什么,可能在多次包装的过程中有人误动了!mpl库里面几个文件不管是代码还是注释,对欧拉角的定义域都没有统一!我按照《惯性导航》的标准修改了!这些以后会讲,大家最好下载我发的这个代码。
飞控开发
惯性导航开发0
6个月17天前
2
3404
5
1.0 前言
这是本专栏的第0个文章!本文我将写点自己的想法,讨论短时间惯性导航在业余探空火箭中的应用,并给出阅读本专栏的所需知识。首先,20世纪最伟大的魔法师,学园都市的缔造者,银之星,启示录之兽,我的妻子,亚雷斯塔·克劳利镇楼!其次,我和 辰星梦人 正在做一个探空火箭项目,这个项目中,他主要负责发动机,我主要负责航电。由于一些原因,我们的项目推迟了……不过肯定会在年内搞定的。这个探空火箭参数不会很出众,它会
6个月15天前
补充一点,目前计划低成本短时间惯性导航系统1.0将在第9篇开发完毕。我尽快更新。
秋名山最速传说
搞个创作
6个月21天前
5
2290
AD25电源完整性仿真初探
前言:众所周知,电源完整性仿真是电源设计过程中重要的一环。常规的电源完整性仿真需要Keysight ADS、Cadence Sigrity PowerSI、Siemens HyperLynx PI这类软件。在AD21之后,Keysight ADS作为一个插件整合到AD中,无需PCB工程文件的转换,下面我将尝试使用AD的PDN Analyzer插件进行电源完整性仿真,并给出过程中遇到的问题。正文:1
电子制作的点点
研究和指南
6个月22天前
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在LTSpice仿真带磁饱和效果的变压器
最近打算放弃Ti-Tina 转向LTSpice了 原因有两点虽然Tina更方便 LTSpice对Spice掌握要求更高 但是后者更灵活 更合适喜欢文本控制的我LTSpice更具备自主性 而TI依托Tina和PSpice 导致下面关键一点最近需要仿真LT的集成电路 发现LTSpice的库很全 大多非公开甚至可能不标准 也许使用了私有算法嵌入 而TI的器件基本都是符合Spice规范并可以下载 这就导致
6个月21天前
你说的大概是.machine(状态机)吧 说编程太难了 缺乏太多能力 我感觉可以用于部分数字逻辑器件仿真 毕竟LTSpice在数字混合方面比较弱 但如果真要搭编程的 恐怕要用能编译的数学类工具去仿真 比如MATLAB什么的 不然实在太慢
电子制作的点点
软件片段
1年11个月前
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Micropython 上轻量级异步网页服务器
项目托管在XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
电子制作的点点
软件片段
4年3个月前
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分享脚本工具
项目均在 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:脚本:
2年0个月前
这里代码有bug 新版本已上传GitHub 等我回家也上传这里(忘了)....最新-> 已经改好了 因为是重大bug才改这里 这个bug发现比较有趣 是因为win10抓住了我文件中一个潜藏了10年的病毒 发生了读取失败造成 一开始测试时候没有全面测试读取失败的例子此外 在实施过程中发现 有两个文件 在两次检查之间 我并没有对其做任何操作 实质上没有发生变化 但是"修改时间"丢失 不知道何时被改成了...
电子制作的点点
软件片段
1年11个月前
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Micropython@ESP32 将静态资源直接放在flash使用的方法
代码管在XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1年11个月前
没办法 我说话直 而且敏感点在知识上 不在戏剧用语上 也不在外交上 所以 懒得多说 你爱咋地咋地
电子制作的点点
软件片段
2年5个月前
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立创EDA转KiCAD的脚本
增加了对线型等支持 修改了一些bug 目前还在继续改进 打算之后还是增加原理图也迁移因为老在修改完善 程序也越来越长 我已经上传ghub 大家还是从XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2年5个月前
毕竟人家是云开发 而且它问题也不少 关键是方便啊 开发到下单速度超快 专业版有完全离线不过最头疼的是 共享很难做到 而且我看文件数据库 因为考虑团队协作开发 里面有加入参与者的账号信息的可能 虽然我目前个人开发 账号信息是一个公开共用的立创账号 但是也有泄漏什么的可能而且sch转到kicad也不完美 因为各家都是根据坐标位置重合 来判断连接性的 一种用英式(反而是立创用英式) 一种用国际单位 转换...
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