CuteO₂-40-B型45.6mm发动机第一次试车事故
Winter2019/08/01原创 喷气推进 IP:广东
关键词
火箭发动机试车事故

二零一九年七月三十一日15时许,CuteO₂-40-B型40mmAPCP发动机进行了第一次点火热试车。

MVI_9049(0).mp4 点击下载

发动机在点火不久后堵头处先发生壳体烧穿,继而喷管处发生烧穿。

IMG_20190731_161037.jpg

事后,我根据视频和发动机拆解观察进行事故原因分析:

1、发动机密封设计存在缺陷。发动机两端仅用密封胶进行密封,密封性能不足

2、发动机隔热设计存在缺陷。发动机装药分两段,采用全面燃烧,这使喷管和堵头两端的隔热层和密封层直接接触温度超过3300k的火焰,隔热层先发生烧穿,继而壳体侧向烧穿


发动机将要进行的改进:

药柱端面刷胶阻燃

喷管和堵头添加密封圈

来自:航空航天 / 喷气推进
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~~空空如也
Winter 作者
4年9个月前 IP:广东
861657

该型发动机,原计划使用碳纤维束手绕制造。由于缠绕难度过高且发动机质量难保证而修改成了现在这样

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Winter作者
4年9个月前 IP:广东
861698
引用虎哥发表于4楼的内容
全面燃烧包括药柱外侧吗,为什么要这样搞。居然没爆炸,从某种程度上说明这个燃料还是很靠谱的。

两段葯柱,除了药柱外侧,全部燃烧(燃面包括圆内孔和四个端面)

IMG_20190729_231516.jpg

这么搞是无奈之举了,以前我制作星孔的方式发现有问题(带走了燃料中的部分AP),而单纯使用圆内孔的话,发动机的室压变化范围太大,或者说推力曲线不好。这样全面燃烧可以减小喷燃比的极差

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Winter作者
4年9个月前 IP:广东
861744
引用UIC发表于7楼的内容
可以根据需求,参考火箭发动机基础来确定需要的装药构型。但是这里并没有给出大概的推力-时间曲线,而有些...

要是能解决异形孔的成型问题,才不会用这种圆孔+端面呢😷

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