研创CYCC发表回复 4年0个月前
求购一套,要实物和图纸,250以下好说。
m24h发表回复 4年0个月前
今天算完工了3D打印了个面板再把控制板的1117输出脚焊了个散热片 同时把原来的铁板铣了钻了 一来给引线过去 二来好固定USB接口板 三来加强散热 但这板太不好铣 又粘又不好夹持 最后干脆手工钻孔 通过折弯来顶住固定USB接线板(我在机壳侧边铣了个孔来通USB口 正面出孔难看 而且不方便加工还可能被旋钮挡住)不过折弯也很难加工很难扳 没弄好 (现在想想应该通过锤的方式) 只能说达到了目的 但是好丑...
CDScv发表回复 4年0个月前
建议abc推广推广kn基燃料等燃料在新手中的使用
布布卡发表回复 4年0个月前
工控很多东西都很简单,变化也小
amo发表回复 4年0个月前
异曲同工之妙二三十年前,大大小小的电子爱好者们拿着电子报,看完各种发烧功放、CDROM、道奇收音机摩机指南软文,寻觅着缝隙里的小榄镇、偃师、房山等地的“著名电子企业”最新发布的电子垃圾名单,点好零钱塞进信封,放入邮筒,等待7-10天……😀
sd196821发表回复 4年0个月前
这种轮毂电机性价比确实挺高的,6.5寸直径的在某宝上40~50一个,去年暑假买了两个。买回来一看,里面自带霍尔元件,没啥用过的痕迹,估计是厂家破产之后的回本吧。
hts2022发表回复 4年0个月前
只看见烟和漏液,测试架不安全啊!
时代系发表回复 4年0个月前
想到一种新的轨道设计,不知道能不能用(6轨道,后尾翼推进,环形磁场增强)
量子隧道发表回复 4年0个月前
肯定不是大批量产品。估计产量很低。所以很多地方就不专门设计PCB或结构件了。至于为啥另一路不使用还装了不少元件,就不得而知了。
Cirno发表文章 4年0个月前
【搬运】玩具级电动平衡车的逆向工程
为了给DIY机器人寻找一种相对廉价的无刷电机驱动方案,笔者在Github上偶遇了这个有趣的项目。一群国外爱好者对中国国产玩具级电动平衡车(Hoverboard)进行了全方位的逆向工程,不仅复原出了完整的控制主板电路图,还编写了可用的开源固件,开源固件提供了非常灵活的接口支持,可通过PPM,UART或ADC等方法通过控制主板对原车的6.5寸无刷轮毂电机进行速度控制。由于这种玩具平衡车在欧美的熊孩子中...
bg7dgh发表回复 4年0个月前
这2样我都没有 先凑合用着
20!Dopaminor
zjsx8192发表回复 4年0个月前
没什么特别 啊,一个主控+网卡芯片+232+485
琉璃冬发表评论 4年0个月前
还有第一个模拟有明显错误,我不清楚为什么你的喷管出口的速度会是音速左右?如果你的拉瓦尔喷管如果是合理的,那么他的速度应该是音速的2-3倍左右
杂工1544
m24h发表回复 4年0个月前
电木到了 也铣出来了 可惜就是接线柱上的塑料在焊接导线中大大变形了 按理应该先焊再上塑料件 但这样就需要接新线 要重新冷压 或者剪断旧线最后又焊上 我只能接受这个歪曲了 能用就行吧 早知道买那种用胶木而不是塑料的接线柱了一颗螺丝安装时候不见了 找了2个小时 只好在尽量排除掉入电路缝隙的情况下找个库存替换掉。。。还是不放心 明天还得找 但今天已经来不及继续装了这样安装对风路是有影响的 原先的尾插是把...
发表回复 4年0个月前
看起来做工和用料都不错啊,不过那个多段开关上面焊的是块洞洞板吗?看着有点出戏啊😂此外,这个板子只利用了一路,但是没有被用到的那路元件也安装了不少(目测除了光电管和那个芯片之外不缺元件)。考虑到年代等原因,想想还是比较浪费人力物力的,不知道这样做是为了什么?
20!Dopaminor发表回复 4年0个月前
3D打印,然后环氧固定
UECMITSUI发表回复 4年0个月前
串联100个1N5408二极管产生70V左右的栅极负偏压,静态电流160mA。
kc-89277发表回复 4年0个月前
测试发生意外。气氧接口崩开。只运行了不到一秒。气氧最大阀门时接口崩开。准备重新处理气氧接口。把它打磨出锥形孔。防止此处压力损耗过大。还是安装到无刷电机上打磨。
谁叫小明发表评论 4年0个月前
不好意思,刚刚看了一下确实是追加到记录文件后面,只是用软件打开的时候两部分重叠在一起了,是我的不对
谁叫小明
大仙发表文章 4年0个月前
有人科技 USR-TCP232-300 串口服务器
外壳正面外壳背面电路板正面电路板背面
bg7dgh发表回复 4年0个月前
有没有推荐的呢我使用环境在男方 很少零下
20!Dopaminor
大仙发表文章 4年0个月前
飞天诚信USB key拆机
这个是某单位招标平台用的,都是证书过期产品。后面附上主控芯片的介绍
大仙发表文章 4年0个月前
沈阳赢创电子 IOM0808-N 8路输入输出模块 modbus协议 485接口
外壳正面外壳反面电路板正面电路板反面
大仙发表文章 4年0个月前
英威腾ITC-4NT 4路温控模块 modbus协议
内部主板正面内部主板反面
氢离子发表评论 4年0个月前
作为fpd lite的开发者,fpd的记录方式是无论开机多少次,只要你仔细观察下记录数据 就知道新都会追加到记录文件的后面,不会像你所说只能记录一次数据,不复写数据就是为了数据安全,无论哪种记录方式都有它的优缺点,不要没研究透彻就妄加评论
谁叫小明
gamenesea发表回复 4年0个月前
“信息”无处不在,就看怎么分析利用。😀
汉斯喵喵发表回复 4年0个月前
这篇文章中所阐述的关于净静电力的设想和相关证明,对我已经形成的,对于飘升机理论的认知,产生了醍醐灌顶般的冲击。这是一篇具有极高价值的论文,感谢层主为我分享!
turbine
RodTech发表回复 4年0个月前
参考一下 同样用绿的激发和上古单反传感器做的,用的滤镜很高端,能看很近,别的跟楼主设置差不多。
RodTech发表评论 4年0个月前
并不是,这里没有必然联系,这不是买灯泡能亮就行。532小激光模块能用的原因是拉曼所需功率的dpss差不到哪去,光斑性能和谱宽都够用,氦氖也是,而这种功率的650半导体小模块M^2是极差的,同时谱宽能到2nm。
RodTech
zx-90143发表回复 4年0个月前
之前我们CTX做的那款有一个自认为比较实用的自校准功能,大致算法思路是把已知质量重物放置在传感器上之后读取ad读数,然后与空载读数结合计算出比例系数并保存,然后下位机直接计算得到力的大小。
谁叫小明发表回复 4年0个月前
本人制作过倒计时点火装置,当时设计时的时间调整间隔为1s,但在实际应用中发现并不需要说8s、16s、19s......这样非10整数倍的特定要求,为了方便设计以及考虑到实用性问题,在设计过程中我选取了10s、20s、30s的倒计时时长,在实际应用中是可以满足试车需求的,若需要特殊时长我这边也可以进行特定设计